2012年以來,中原油田采油二廠工藝技術人員著眼實際,立足內部,堅持走自主科研創新之路,經過反復攻關,創新應用了封下壓上壓裂工藝技術,不僅縮短了作業周期,而且減輕了油層的次生污染。
經過多年開發,濮城油田具有油層非均質性嚴重,主力油層含水高,Ⅱ、Ⅲ類儲層動用程度低,射孔井段長的特點,分層壓裂是開發此類低滲油藏主要的增產措施。長期以來,當下部層位仍具有一定的產能不需要壓裂改造時,使用填砂保護,再壓裂上部層位,壓后沖砂,合層生產,這種壓裂方式的缺點是填砂、沖砂施工工序時間長,壓后沖砂對低能層造成二次污染。
為了減少作業占產,提高壓裂效果,技術人員積極進行技術創新,借鑒雙封壓兩層工藝使用滑套封閉下壓裂層的做法,將以往填砂保護改為封隔器保護,實現壓裂、封下層一趟管柱。該工藝原理是在壓裂時打開滑套的同時密封下層,該壓裂管柱放噴時不存在壓裂砂下沉的問題,因此不需沖砂,起出后直接下泵生產。
在此基礎上,技術人員不斷進行技術創新,采用雙封、雙噴砂器的結構實施封下壓中、上層并獲得成功。截至目前,已有16口井成功應用該工藝,累計縮短作業周期80天,節約作業、材料、特車等費用192萬元。