截止5月14日,J11P8H井口負壓采氣工藝先導試驗效果明顯,平均單井增產氣量4792方/天,累計增產氣量38336方,有效提高了低壓氣井產量,助力2018年低壓氣田保產增產工程取得開門紅。
華北油氣分公司目前共有氣井1751口,壓力低于4MPa氣井占總井數的75.6%,整體表現為低壓特征,其中56%氣井壓力已接近管網壓力,井口已無輸壓空間,排水采氣難度大。一方面,氣井壓力降低直接影響泡沫起泡和穩泡效果,造成泡排工藝適應性逐漸變差,泡排效果不好,積液減產井增多,限制氣井產能發揮;另一方面,低壓氣井降壓帶液頻繁,不僅引起壓力快速遞減而傷害儲層,而且大量的天然氣直接放空,造成資源的浪費,污染了環境。因此,急需開展排水采氣新工藝試驗來釋放低壓氣井產能,有效保障低壓氣田長期穩產。
井口負壓采氣新工藝,就是利用地面撬裝壓縮機系統對低壓氣井油管進行抽吸做功,降低井口油壓至常壓甚至負壓,有效增大井筒流動壓差,提高氣體流速,增加氣體攜液能力,有效提高氣井產量和*終采收率。該工藝杜絕了化學助劑入井,綠色環保;對地層無額外附加壓力,有效保護儲層;撬裝壓縮機系統使用井口天然氣作為動力燃料,無需額外動力,不改變現有地面流程,安裝簡單,運行經濟。
J11P8H井措施前油壓1.4MPa,產氣量4500方/天,產液量6.53方/天,氣井呈現壓力低、液氣比高特征,每天需要連續放空帶液2小時才能勉強維持生產,積液水淹風險高,且天然氣浪費嚴重。該井于2018年5月7日開展井口負壓采氣工藝先導試驗,氣井油壓由1.4MPa降至0.5MPa,平均產氣量有4500方/天增加至9292方/天,日增產氣量4792方,目前累計增產38336方,有效提高了低壓氣井產量。
井口負壓采氣新工藝成功實施,為分公司其他低壓氣井產能釋放提供了技術借鑒,具有較好的推廣應用前景,為分公司2018年完成45億方產量目標提供了技術保障。