濮陽科銳網(wǎng)編從中國石化新聞網(wǎng)了解到:近日,華北井下HB-DX502修井隊通過優(yōu)選改進打撈工具、優(yōu)化倒扣參數(shù)等措施,在定北區(qū)塊LP1T井首次完成水平井回接筒倒扣打撈工作,為下步修井順利完成打下堅實的基礎。
LP1T是寧東工區(qū)首口水平井大修井,該井大修要求取出井內(nèi)預制管柱部分4寸半套管,首先要處理4寸半套管以上7寸懸掛器以及回接筒。回接筒處于大斜度井段,拉力和鉆壓傳遞損失大,采用常規(guī)倒扣扭矩難以有效傳遞至中和點導致回接筒難以倒開,而采用鉆磨作業(yè),極其費時費力。
該隊綜合考慮各種復雜因素,提出風險預測及應對措施,充分了解回接筒內(nèi)外部結(jié)構(gòu),確定采用定制改進的可退式倒扣撈矛打撈倒扣。撈矛選擇充分考慮到工具卡瓦硬度、工具的可退性等確保能夠撈得牢、退得出,現(xiàn)場倒扣作業(yè)時,對倒扣上提拉力、管材扭轉(zhuǎn)極限圈數(shù)確定等參數(shù)進行優(yōu)化,并提出“較小扭矩力”分次倒扣原則,并采用機械轉(zhuǎn)盤一次性將回接筒倒扣打撈成功。
進行回接筒打撈,工具服務方通常先采用特有的倒扣工具進行倒扣,再下專用打撈工具打撈回接筒,需要2次工序才能將回接筒取出,租賃及服務費用很高。該隊通過自行定制打撈工具進行處理,采用一趟管柱一次性完成倒扣與打撈兩個工序,極大了節(jié)省了修井費用與工時,為今后此類施工提供了有力的實踐與參考。